原标题:铸件实例!压铸JMC缸体群架泄漏的原因分析及模具优化设计 JMC开发的一款汽车发动机缸体群架,其材质为AlSi9Cu3(Fe)合金,其化学成分见表1。铸件轮廓尺寸为485 mm×364 mm×148 mm,总质量约为7.1 kg,结构复杂,壁厚为4.5 mm,周边有大量的凸台和孔,导致铸件局部壁厚过厚。铸件内部气孔按照“ASTM E505”Level 2规范执行,最大孔洞小于1.5 mm;密封面孔要求小于0.4 mm。铸件密封测试时要求,腔体压力为0.1 MPa,泄露量小于10 mL/min;油道压力为0.3 MPa,泄漏量小于10 mL/min。
图1缸体群架
1. 模具设计方案 根据缸体群架的结构特点,为保证缸体群架周边功能区局部壁厚较厚的部位的内部品质,铸件采用U型浇注系统,能够快速填充铸件并对两侧局部厚大处实施有效的补缩。缸体群架U型浇道见图2。
图2 缸体群架U型浇道 模具结构见图3,由动静模镶块和4个滑块及静模斜抽芯组成,此模具属于大型压铸模,为防止模具在生产过程中因热膨胀影响正常的导向精度,采用方导柱、导套结构,布置在模具四角。滑块抽芯采用液压缸抽芯,模具设计简单、稳定、可靠。
图3缸体群架压铸模结构图(动模) 2.批量生产中的问题及原因分析 生产过程中,铸件经加工后密封测试,发现在机滤安装面M6螺纹孔出现微泄露,泄漏位置见图4,废品率达8.3%。对泄漏零件进行X光检验,发现铸件内部有缩孔和缩松。对缺陷部位进行剖切,发现毛坯孔壁有过热粘料。泄漏产生的原因是内部存在缩孔和缩松,机加工后内部细小缩孔将油道孔与螺栓孔贯通,导致油道在加压到0.3 MPa时泄漏量大于10 mL/min。
图4 铸件泄漏位置 铸件产生缩孔存在于机滤安装部位,此区域局部壁厚过厚且有热节,铸件凝固过程中冷却速度慢,导致在此处出现缩孔。因此,必须加大模具局部冷却,提高局部冷却速度,平衡模具整体温度才能有效地减少缩孔产生。 3.模具优化方案 缺陷出现的部位在左滑块,模具滑块采用串联水冷却,冷却水道距离铸件局部壁厚热节处较远,无法实现单点独立强制水冷,冷却效果不好。现对铸件机滤器安装面局部产生的热量进行计算,并重新优化并增加局部点冷却,以保证连续生产过程中左滑块处于合理的模具温度范围。 原模具设计方案是左滑块成形部分为整体结构,冷却水为串联式结构,无法实现局部单点冷却;M6螺栓预采用直径∅4.8 mm型芯,无冷却。通过改变滑块成形部位的结构及冷却方式对模具进行优化,优化方案见图5。
图5 左滑块优化方案结构图 异型部位采用镶件结构,内部加设Φ7 mm冷却水道。采用喷管式独立水冷却,内置不锈钢喷管Φ4 mm,内孔进水,外壁回水,见图6。
图6 左滑块异型镶件 小细型芯加设冷却水,对型芯进行强制冷却。型芯采用螺纹与后端的型芯喷管总成连接,采用耐高温O型密封圈进行密封,可以实现不拆模具进行快速更换。型芯前端用电火花打孔机打直径Φ2 mm的水道孔。型芯采用喷管式独立水冷却,内置不锈钢喷管Φ1.2 mm,内孔进水,外壁回水。结构图见图7。
(a)小型芯的冷却结构
(b)小型芯 图7左滑块小型芯的冷却方案 型芯及镶件采用独立点冷却方式,可单点通过调节冷却水的流量控制模具温度。由于内置喷管直径过小,冷却水采用纯净水,在1~1.5 MPa的高压下进行冷却,对小型芯实施强制冷却。 经计算,优化后铸件热节处模具冷却能力Q2’大于模具需模具水道应带走的热量,使用过程中,可以通过调整冷却水的流量以达到模具热平衡状态。 4.改善后状态 通过对模具的优化改进,有效地控制模具局部温度,避免在铸件热节处由于型芯和型腔局部过热造成铸件缩孔、粘模、拉伤等缺陷。机加工后密封测试废品率由8.3%降低至0.9%。图8为改善前后机滤安装面附近的X检验对比图片。
图8 改善前后机滤安装面附近的X检验对比图片 作者
侯丽彬 程瑞 朱洪军 |